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在航修范畴,机器研磨精度是2-5微米,而不少精细零件需手艺研磨,精度需操控在1微米,其难度不亚于“在蝉翼上‘绣花’”。
姜振龙有一副“金手指”,他手艺研磨出的铝制薄壁精细零件,精度就能到达1微米。
2003年,姜振龙从长沙航院结业,数控专业的他被分配到钳工组。刚开始,姜振龙有些不屑,以为研磨这种传统手艺活,早晚会被机器所替代。
没想到,他的这种观念不久后就被实际推翻。其时,工厂正在安排“成都市百万员工技术大赛”预选赛,姜振龙用数字操控机床加工出的产品,连初赛都没有过。看着老师傅一路过关斩将夺得大赛冠军,姜振龙仰慕不已。
老师傅摊开被磨平指纹的手掌,苦口婆心地说:“航空发动机修理,要求精雕细镂,即便是机器加工出的产品,差错依然不可避免,最终到了精磨阶段,还得靠手上功夫。”
一语惊醒梦中人。姜振龙决议结壮练好身手。研磨是一个细活,对手部力气和精准度的要求很高。老师傅研磨一枚叶片需求几十分钟,姜振龙刚开始要用一整天。为了更好的进步研磨功率,姜振龙用作废的叶片操练手感;为了把握抛修的技术办法,姜振龙接连几个小时趴在机床上,坚持同一个姿态进行抛光研磨。
困难面前,姜振龙凭仗过人意志一天天坚持了下来。通过3个月吃苦磨炼,姜振龙积累了丰厚的研磨阅历。一次,工厂接到一单磨制燃油附件主泵调节器合作偶件的使命。这是飞机动力体系中最精巧的零件,加工难度相当大,稍有不小心就会导致产品作废。
姜振龙受领使命后,展开了艰苦攻关。在研磨盲孔过程中,因为模具前端磨损,导致研磨出的盲孔出现形位超差,姜振龙尝试了10多种办法,依然达不到工艺要求。
一时间,姜振龙苦恼不已,但他决不轻言抛弃。一次意外阅历给姜振龙带来了立异创意。有一天,姜振龙运用未修整的模具进行研磨,成果发现盲孔没再次出现形位超差。他茅塞顿开:何不在模具前端留些余量,这样就能有用抵消模具的磨损量。随后,姜振龙将模具前端修成3微米厚的倒锥形。通过实验,果不其然,研磨出的产品悉数合格。
凭仗超卓的体现,姜振龙逐步在工厂锋芒毕露。2013年,工厂引入机械臂进行智能化改造,领导决议把姜振龙团队作为试点。
其时,在国内叶片修正范畴,用机械臂进行研磨的单位少之又少。对他们来说,可学习的阅历并不多,并且叶片型面杂乱,要将精度操控在微米级,更是难上加难。
“这是一次机会,也是一次应战。”姜振龙带领小组成员加班加点地学习数控言语、机械设计等专业相关常识,并在机械臂上做实验。1个月后,他们成功操控机械臂研磨出合格产品。
当月,工厂的叶片修正量就翻了一倍。姜振龙和小组成员持续优化程序、改善工艺,叶片修正功率不断攀升。现在,工厂的叶片年修正量较最初已提升了几十倍,团队也因而被评为“全国质量信得过班组”。
从事钳工17年,姜振龙从学徒生长为工厂技术大拿。“四星级技术专家”“成都市创客明星”“第一批成都工匠”“空军体系优异培训师”“省级工作室领衔人”……一连串荣誉,不只记录了姜振龙的生长进程,更见证了他的匠心质量。